基層動態(tài)
富平公司調(diào)試團(tuán)隊攻堅紀(jì)實
發(fā)布日期:2025-10-27 信息來源:
富平公司 作者:王晨 瀏覽數(shù):162    分享到:
近日,在神木恒穩(wěn)公司生產(chǎn)調(diào)試攻堅的關(guān)鍵階段,富平公司設(shè)備調(diào)試團(tuán)隊以專業(yè)的技術(shù)能力和高度的責(zé)任感,圍繞工藝、設(shè)備、電氣自動化等環(huán)節(jié)開展36項精準(zhǔn)調(diào)試,突破解決了生產(chǎn)技術(shù)瓶頸,為各項生產(chǎn)設(shè)備順利運行提供了堅實保障。
_20251028125250_36741.jpg)
優(yōu)化工藝系統(tǒng) 提升運行穩(wěn)定性
在調(diào)試過程中,該團(tuán)隊直面制約穩(wěn)定運行的工藝瓶頸,通過一系列措施,有效優(yōu)化了從物料輸送至成品制備的整體流程。面對輔料堆棚、廢料倉、磨頭倉等環(huán)節(jié)的計量與下料難題,該團(tuán)隊通過加裝導(dǎo)軌篦子、校準(zhǔn)荷重傳感器、改造助流風(fēng)系統(tǒng)等11項具體措施,顯著提升了物料輸送的流暢性與穩(wěn)定性。針對球磨機(jī)物料粒度不均的問題,該團(tuán)隊重新級配研磨體并增設(shè)溫度、負(fù)壓儀表4臺,將設(shè)備運行管理從經(jīng)驗判斷轉(zhuǎn)變?yōu)榭闪炕木珳?zhǔn)調(diào)控。在混合料倉下料系統(tǒng)改造中,糾正了程序控制與設(shè)備安裝存在的問題,并與設(shè)計院優(yōu)化三路出料方案,通過這一雙重保障,系統(tǒng)下料的穩(wěn)定性和可靠性得到了根本性提升。
突破設(shè)備瓶頸 破解生產(chǎn)難題
為確保調(diào)試設(shè)備高效穩(wěn)定運行,面對均化造粒機(jī)負(fù)載大、成球盤安裝位置受限等問題,該團(tuán)隊創(chuàng)新提出防粘板改造方案,通過抬高成球盤、改造下料管道等,使成球效果顯著改善。面對料球運輸過程中皮帶機(jī)落差大、碎球率高的問題,該團(tuán)隊果斷采取整體抬高皮帶支架、加裝緩沖裝置的改造方案,破碎率大幅降低20%左右。此外,該團(tuán)隊還對靜養(yǎng)機(jī)出料系統(tǒng)進(jìn)行革新,利用五天時間自主設(shè)計氣動搗料裝置與緩沖篦子4個,有效降低設(shè)備沖擊風(fēng)險。
創(chuàng)新自動化控制 實現(xiàn)高效運維
針對傳統(tǒng)加水系統(tǒng)依賴人工、效率偏低的痛點,該團(tuán)隊積極實施技術(shù)革新,成功將其升級為“恒壓泵+自動調(diào)節(jié)閥”自動控制模式。該系統(tǒng)現(xiàn)已實現(xiàn)穩(wěn)定投運,在徹底減輕人工操作負(fù)擔(dān)的同時,確保了恒壓供水的精準(zhǔn)與可靠。同時,該團(tuán)隊主動對9項原設(shè)備程序進(jìn)行了優(yōu)化與校準(zhǔn),最終確保了所有運行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,為后續(xù)的精細(xì)化管理和安全生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。目前,已實現(xiàn)神木恒穩(wěn)公司設(shè)備全系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行并生產(chǎn)成球6000余噸,標(biāo)志著調(diào)試工作取得階段性勝利。該團(tuán)隊將聚焦物料配比與水量精細(xì)調(diào)控,持續(xù)提升設(shè)備成球質(zhì)量,為神木恒穩(wěn)公司項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效奠定堅實基礎(chǔ)。(王晨)



